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정은환 (Korea Aerospace Research Institute) 곽현덕 (Korea Aerospace Research Institute) 김대진 (Korea Aerospace Research Institute) 김진선 (Korea Aerospace Research Institute) 노준구 (Korea Aerospace Research Institute) 박민주 (Korea Aerospace Research Institute) 박편구 (Korea Aerospace Research Institute) 배준환 (Korea Aerospace Research Institute) 신주현 (Korea Aerospace Research Institute) 왕승원 (Korea Aerospace Research Institute) 윤석환 (Korea Aerospace Research Institute) 이항기 (Korea Aerospace Research Institute) 전성민 (Korea Aerospace Research Institute) 최창호 (Korea Aerospace Research Institute) 홍순삼 (Korea Aerospace Research Institute) 김성룡 (Korea Aerospace Research Institute) 김승한 (Korea Aerospace Research Institute) 우성필 (Korea Aerospace Research Institute) 한영민 (Korea Aerospace Research Institute) 김진한 (Korea Aerospace Research Institute)
저널정보
한국추진공학회 한국추진공학회지 한국추진공학회지 제20권 제2호
발행연도
2016.4
수록면
86 - 93 (8page)

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75톤급 액체로켓엔진용 터보펌프 개발 시제에 대한 조립체 성능시험이 터보펌프 실매질 시험설비에서 수행되었다. LN2와 케로신을 적용한 첫 시험에서는 터보펌프 구성품들의 조립체 상태에서의 수력/공력 성능 및 출력 매칭 점검이 설계회전수 근방에서 이루어 졌으며 LOX와 케로신을 적용한 실매질 시험에서는 터보펌프의 설계성능 및 엔진운용영역 탈설계 성능 검증이 이루어졌다. 탈설계시험의 경우, 내구성 검증을 위해 엔진의 운용시간을 초과하여 터보펌프가 운용되었으며 펌프입구압력을 설계 요구 유효흡입양정(NPSHr)에 가깝게 설정하여 흡입성능 검증을 병행하였다. 개발된 75톤급 액체로켓용 터보펌프는 성능, 운용시간의 엔진 요구규격을 만족시키는 것으로 확인되었다.

목차

ABSTRACT
초록
1. 서론
2. 75톤급 실매질 시험설비
3. 75톤 터보펌프 성능시험 결과 및 분석
4. 결론 및 향후계획
References

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