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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
이광진 (한국항공우주연구원) 김종규 (한국항공우주연구원) 임병직 (한국항공우주연구원) 김홍집 (한국항공우주연구원) 서성현 (한국항공우주연구원) 한영민 (한국항공우주연구원) 최환석 (한국항공우주연구원)
저널정보
한국항공우주연구원 항공우주기술 항공우주기술 제6권 2호
발행연도
2007.11
수록면
141 - 149 (9page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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재생냉각과 막냉각 그리고 열차폐 코팅이 적용된 재생냉각 축소형 연소기를 이용하여 연소시험을 수행하였다. 시험결과 적용된 냉각 방식은 설계 조건에서 그 역할을 충실히 수행하였으나 연료 매니폴드 내에 삽입된 구조 보강용 링에 의한 연료 유동의 불안정성으로 인해 고주파 연소불안정이 발생하였다. 연료 유동의 불안정성은 삽입 링을 제거함으로써 개선되었고 추가 연소시험을 통해 수정된 연소기의 연소안정성을 검증할 예정이다.

목차

Abstract
초록
1. 서론
2. 기본설계
3. 연소시험결과
4. 수류시험결과
4. 결론
참고문헌

참고문헌 (10)

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