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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

이은지 (명지대학교, 명지대학교 대학원)

지도교수
우종표
발행연도
2014
저작권
명지대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수10

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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전기 이중층 커패시터(EDLC)는 충·방전이 빠르며, 출력 특성과 사이클 특성이 우수한 에너지 저장장치이다. 다공성 탄소물질인 활성탄은 전하를 저장하는데 용이하기 때문에 EDLC의 성능에 큰 영향을 미치는 핵심전극재료이다. 활성탄을 제조하기 위해서는 수증기활성화법과 화학적 활성화법이 있다. 수증기 활성화법은 가격이 저렴하지만 전압범위가 한계가 있고, 용량이 적다는 단점이 있다. 그리고 화학적 활성화 법은 높은 용량과 전압특성을 구현할 수 있지만 제조공정이 복잡하고 가격이 비싸다. 이러한 단점을 보완하기 위해 상업용 활성탄에 간단한 후처리를 하여 용량을 증진시키려는 연구와 coal tar pitch와 petroleum pitch를 사용하여 고품질 활성탄을 제조하는 연구를 진행하였다.
각각 47.6 및 59.6 F/g의 용량을 나타내는 석탄계 및 야자각 활성탄의 용량을 높이기 위해 붕산, 질산, 수산화나트륨, 수산화칼륨, 그리고 수산화나트륨 및 붕산 처리하였다. 용량증진 효과는 수산화나트륨 및 붕산 처리 하였을 때 가장 좋았으며, 각각 54.4 및 67.2 F/g의 용량을 나타내었다.
산 처리를 하면 산성 관능기가 생겨 용량증진에 방해가 된다는 선행연구 결과에 따라 산성 관능기를 제어하기 위해 열처리하였다. 붕산처리만 하였을 때는 용량과 비표면적이 증가하여 붕산처리가 불순물 제거에 효과가 있음을 알 수 있었다. 하지만 산성 관능기를 제어하기 위한 열처리 과정에서는 용량증진에 큰 효과가 없었다. 하지만 야자각 활성탄을 질산 처리와 수산화나트륨 및 붕산처리 후 800℃에서 열처리한 전극재는 각각 76.8 및 74.8 F/g으로 미처리 활성탄에 비해 용량이 약 25 및 29% 증가하였다.
야자각 활성탄에 질산처리 및 열처리를 한 경우의 내부저항은 상용활성탄에 질산처리만 하였을 때의 내부저항보다 증가하여 고 출력 조건에서는 용량이 크게 감소하였다. 그러나 야자각 활성탄에 수산화나트륨 및 붕산처리를 한 후 열처리하였을 때는 원료활성탄의 내부저항보다 수산화나트륨 및 붕산처리를 할 때의 내부저항이 작았고, 열처리를 하면 내부저항이 더 감소하여 고 출력 조건에서도 용량을 유지하는 것을 확인하였다.
EDLC용 고품질 활성탄을 제조하기 위하여 전구체로 coal tar pitch를 사용하였고, 활성화 온도 및 시간에 따라 제조된 활성탄 전극의 용량 값의 변화를 알아내기 위해 KOH/coal tar pitch의 비율은 4:1으로 설정한 뒤, 700?1000℃의 온도에서 1?4 시간 동안 활성화하였다. 활성화 시간이 증가할수록 1?2 nm의 기공크기 부피가 증가하였으며, 활성탄 전극의 용량 또한 증가하였다. 활성화 온도는 700℃에서 900℃까지 증가할수록 용량이 증가하였지만 1000℃에서는 용량이 감소되는 경향을 보였다. 또한 1?2 nm의 기공크기 부피가 용량의 변화에 따라 증가하였고, 그것을 통해 1?2 nm 크기의 기공의 부피가 용량 증가에 영향을 끼쳤음을 알 수 있었다.
Coal tar pitch에 petroleum pitch를 혼합하여 구조가 다른 두 pitch 혼합물을 원료로 활성화하여 제조된 활성탄의 전기화학적 특성을 알아보기 위해 혼합물의 비율을 10:0?1:1까지 변화시켜 활성화하였다. Coal tar pitch와 petroleum pitch의 혼합물을 최적 조건으로 결정된 900℃의 온도로 3 시간 동안 활성화하였을 때 coal tar pitch만 활성화하였을 때와 비교하면 용량의 증가 효과가 미미했지만, 내부저항이 크게 줄어들어 고 출력 조건에서도 90% 이상의 용량을 유지하였다.
Coal tar pitch의 활성화 전 전구체의 결정화도를 변화시키기 위해 500?900℃의 온도에서 탄화시킨 후, 900℃에서 3 시간 동안 KOH 활성화에 의해 활성탄을 제조하였다. 비표면적과 기공 부피는 탄화온도가 증가할수록 크게 감소하였지만, 평균 기공크기는 700℃까지는 비슷한 값을 유지하였고, 800?900℃ 범위에서는 크게 증가하였다. 제조된 활성탄을 전극으로 적용한 EDLC의 용량은 500?600℃ 범위를 제외하고, 탄화온도가 증가할수록 용량이 감소되었으며, 600℃의 온도로 탄화시켜 제조된 활성탄이 가장 큰 용량을 나타내었다.

목차

제 1 장 서론
1.1 연구 배경 1
1.2 선행연구 결과 3
1.3 연구 목적 4
제 2 장 이론
2.1 전기 이중층 커패시터 6
2.2 전기 이중층 커패시터의 구조 6
2.3 전기 이중층 커패시터의 원리 9
2.4 전기 이중층 커패시터의 전극용 탄소재료 12
제 3 장 실험방법
3.1 재료 19
3.1.1 상업용 활성탄의 개질 19
3.1.2 Pitch계 고품질 활성탄 제조 19
3.1.3 코인제조 19
3.2 EDLC 전극재용 활성탄 제조 21
3.2.1 상업용 활성탄의 개질 21
3.2.2 Pitch계 고품질 활성탄 제조 22
3.3 제조된 전극재의 물리적·전기화학적 특성평가 23
3.3.1 비표면적과 세공특성 분석 23
3.3.2 전극 제조 23
3.3.3 코인 형 전지 조립 23
3.3.4 CV(cyclic voltammetry)와 충?방전 특성 실험 24
제 4 장 실험결과 및 고찰
4.1 상업용 활성탄의 개질 26
4.1.1 산 및 알칼리 처리에 따른 활성탄의 특성 변화 26
4.1.2 붕산 처리 및 열처리 한 활성탄의 전극재로서의 특성 26
4.1.3 질산 처리와 수산화나트륨 및 붕산처리 후 열처리 한 활성탄의
전극재로서의 특성 30
4.2 Pitch계 고품질 활성탄 제조 39
4.2.1 Coal tar pitch를 원료로 활성화 조건의 최적화 39
4.2.2 Coal tar pitch 및 petroleum pitch 혼합물의 활성화 39
4.2.3 Coal tar pitch의 탄화조건에 따른 활성탄 제조 49
제 5 장 결론 56
참고문헌 58
Abstract 64

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