메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
표춘선 (한국해양과학기술원) 유준 (충남대학교)
저널정보
제어로봇시스템학회 제어로봇시스템학회 논문지 제어로봇시스템학회 논문지 제19권 제3호
발행연도
2013.3
수록면
262 - 267 (6page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
This paper describes a vision based automation case study for the tire tread extruder line. To accurately measure the thread widths, two cameras with laser line illumination have been installed near the takeaway conveyer. The overall tread extruder line is then automated by controlling the speeds of take away conveyor and screw motor such that a difference between measured widths and the targeted data is minimized. By doing this, the conventional tread extruder line has been replaced by the developed automated computer system and with only one operator, increasing the production efficiency and reducing safety accidents.

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 시스템 개요 및 분석
Ⅲ. 트레드 압출라인 자동화 설계
Ⅳ. 트레드 압출라인 자동화 구현
Ⅴ. 결론
참고문헌

참고문헌 (5)

참고문헌 신청

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2014-569-000227895